践行“工匠精神”实现“品牌价值”——记华中数控系统在秦川格兰德外圆磨床技术上的突破

发布日期:

2017-09-15 00:00

新闻来源:

华中数控

字体显示:

【大】 【中】 【小】

回首向来萧瑟处,华中数控人用敬业和专注的职业观,在各自看似平凡的岗位上默默展现着精雕细琢,精益求精的“工匠精神”,用一滴滴汗水铸就着华中数控产品在客户心目中的品牌形象。

秦川格兰德机床厂是著名的专业磨床制造公司,近年来一直与我公司保持着良好的合作关系,使用华中系统生产的半闭环磨床系统,获得了用户的肯定。今年,格兰德第一次采用华中808Gce配套数控全闭环外圆磨机床。其中X轴使用HSV-180UD-075驱动器配套发格绝对值光栅尺(标准的SSI通讯协议,1VPP信号)。进入调试阶段后,发现X轴低速进给速度每分钟0.1mm(F0.1)时机床有爬行现象,而低速进给是数控外圆磨床一项重要技术指标。

现场服务人员在张泽炯带领下,认真分析研究之后,尝试了各种调试方案。先对驱动参数进行了优化,问题没有改善。将X轴控制板改成硬件电流环控制板,优化系统参数、提高速度环、位置环、电流环增益,测试后有一定效果但不能消除爬行现象。此时服务人员将目标转向机床机械部分,重新调整了两轴的传动部件,将X轴驱动部分和光栅尺按技术要求重新装配,依然没有找到问题根源。最后将现场情况反馈给伺服部,伺服部决定修改伺服控制软件,提高对光栅尺的分辨率,但测试后爬行现象依旧没有改善。

这台机床交货期已拖期一个半月,格兰德的领导非常着急,研究院领导得知情况后,高度重视,立即组织技术骨干分析现场问题。决定派研究院机电联调经验丰富的技术人员去现场解决问题。研究院技术人员秦川格兰德公司,采用激光干涉仪等检测仪器对机床半闭环进行检测,诊断机床机械装配质量合格,然后,对光栅尺安装精度和反馈信号进行检查,光栅尺安装精度合格,光栅尺反馈信号正常,排除了机械和光栅尺可能引起爬行因素。经过反复测试F0.1进给,最后发现是运行不均匀,并不是一开始反馈的爬行问题。通过现象分析,初步定位是驱动器处理光栅尺反馈信号可能有问题。

6月16日周五,现场服务人员把问题反馈给伺服部工程师雷力,雷工加班在测试台复现出了现场问题,证明光栅尺正余弦反馈信号低速处理时有波动。

6月17日周六,秦川格兰德领导要求华中数控今天必须解决问题,时间不够要求晚上通宵加班,也必须解决这一问题。雷力加班修更改伺服控制软件。现场马上更新控制软件并将反馈信号分辨率提高进行测试,终于在下班前解决了低进给时系统运行不均匀问题。

在这件事处理上,我们发现,研究院领导、客服人员、开发人员,快速响应,机电耦合集成处理问题,使问题得以快速解决,完善了我们数控系统,为企业赢得了荣誉。

特别是伺服驱动产品部的雷力,有着“专注”的职业精神,采用海德汉光栅尺模拟发格光栅尺为正余弦反馈信号,复现F0.1进给进给是连续的,但一定间隔内有波动,运行跳跃比较大。问题定位后更是利用周末休息时间修改软件增加了指令平滑功能。现场调试的服务人员更是兢兢业业、精益求精,将我们系统的功能调试到最佳状态,最终机床机床定位精度3.9μ,重复定位精度1.3μ,系统偏差3.1μ,F0.1低速进给合格,按照秦川格兰德内控质量标准,这台机床精度不只是能通过机床厂质检,而是达到优等品标准。秦川格兰德孙所长认为华中数控能在这么短的时间内解决问题,认可了我们的技术实力,更对华中数控系统充满信心,认为我们有能力替代国外系统。

任何一个产品,都需要通过市场检验,不断完善,只要我们不放弃,有问题不可怕,一门心思钻研进去,就能快速解决问题。通过不断完善我们数控系统,在每个细分产品上不断积累优势,成为领域的成为“领头羊”。

 天下大事,必作于细,能基业长青的企业,无不是对产品和服务精益求精才获得成功的。在我们数控人眼中产品质量和用户的认可度是我们的追求。通过这台全闭环外圆磨床调试完成,秦川格兰德恢复华中系统全闭环磨床订货。这是华中数控人通过工作的努力践行“工匠精神”的最直接的体现,是维护“华中数控”品牌价值最有效方式。

系统配套应用的过程中也反应出我们工作中存在的问题,在后续的工作中加强机电耦合技术和机电一体技术研究。对市场反馈问题,不但要研究数控系统,也要通过分析机械问题,快速定位问题,整合资源全方位分析解决问题。 现场服务人员更要提升自身综合能力,将应用做好做精。

在产品研发生产过程中树立品牌意识,以市场为导向,以用户需求为目标,将“工匠精神”融入到每一个细节。用“工匠精神”体现“华中数控“品牌的内涵,扩展品牌知名度,巩固顾客的忠诚度,铸就“华中数控“品牌价值增值的源泉,实现由“重量”到“重质”的突围,为中国制造赢得未来。

 

 

Baidu
map